在电镀、冶金、表面处理等工业领域,锌镍综合废水的排放始终是环保治理的重点难题。这类废水中不仅含有高浓度的游离态锌离子(Zn²⁺)、镍离子(Ni²⁺),还常裹挟着与 EDTA、柠檬酸、氨等形成的稳定络合物,成分复杂程度远超普通工业废水。处理难点主要包括以下几个方面:一、你处理不了的,从来不是“游离锌镍”,而是“络合态重金属”。为了提高镀层质量,会大量使用EDTA、柠檬酸、氨水等络合剂。这些络合剂会把锌离子(Zn²⁺)、镍离子(Ni²⁺)牢牢护住,形成Ni-EDTA、Zn-氨络合物,稳定性极高。你加碱?想使重金属形成氢氧化物沉淀,难以破坏其化学键。你加无机硫化物?它照样溶在水里。所以传统化学沉淀法......
某磷化厂客户抱怨:“用氯化铁加石灰,磷总在 1ppm 上下波动,离0.5ppm 的排放标准还差一大截。氨氮更是在 30ppm 以上,无法达到环保排放要求。”先说说除磷。普通磷还好办,但碰到次亚磷这种 “顽固分子”,传统的钙盐、铁盐就束手无策了。这些药剂只能和部分磷形成沉淀,剩下的磷会让总磷始终在 1ppm 以上徘徊。再看氨氮处理。吹脱法虽然见效快,但能耗过高 ,而生物法则受制于气温影响较大,都不是理想的处理方法。而更麻烦的是,当这两种污染物同时存在时。工厂得建两套处理系统,设备维护、药剂采购、人工成本加起来,每年都是一笔不小的开支。一种药剂搞定 “双难题” ——Eugene KN-760的出现......
一个被忽视的隐形成本陷阱你知道吗?中国制造业里绝大多数的企业主从未意识到,焊接及切割工艺中的清渣除渣工作,这些“脏活累活”正在吞噬他们的利润。最近,我司走访了华东、华北6家重工企业,从焊接车间到激光切割区,发现基本上都承受着清渣除渣带来的困扰:焊接后大量焊渣产生并附着于工件,需工人花大量时间来清渣。此外,激光切割几小时后,格栅板/剑栅板就会被切割渣包裹,不是需要更换,就是需要停工,让工人花大量时间来铲除。而这些“停工返工的损失”却很少被计入成本或被高层重视。也很少有企业会寻求解决之道。焊渣和切割渣的带来的危害:效率降低:焊渣残留会影响焊接质量和美观,导致工件返工率飙升。而切割渣堆积会严重影响切......
在玻璃废水除氟领域,常常会遇到——因可能有共存离子干扰,使得氟离子去除难彻底,排放不达标,并且还常有污泥量大,处理工艺不稳定,以及产生二次污染的问题。因此新型复合除氟剂逐渐成为企业青睐的 “除氟选择”。它打破了传统单一成分除氟剂的局限,通过科学配比与先进工艺,为玻璃废水除氟提供了高效、稳定、便捷的解决方案。1.作用机制在作用机制上,新型复合除氟剂实现了 “沉淀 + 吸附 ” 的多重协同。当除氟剂投入含氟废水后,利用化学吸附和离子交换作用,将水中的氟离子转化为不易溶解的氟化物,形成污泥沉淀以去除氟离子2.性能优势高效性:低浓度氟离子也能轻松搞定。......
在环境治理领域,含硅废水的处理一直是个棘手的问题。传统药剂面对复杂水质时显得力不从心,往往需要过量投加才能勉强维持效果,而这一过程不仅增加了成本,还导致了大量黏稠污泥的产生,给废水站带来了额外的负担。然而,这一切随着我司最新研发的KH-057除硅药剂的问世发生较大的改变。某医药园区企业曾长期为含硅废水处理难题所困扰,直到尝试使用KH-057后,除硅问题大有改善。客户反馈,在未使用KH-057之前,该企业的废水二氧化硅含量高达39.7ppm,远超10ppm的排放标准。尽管采取了多种措施,但结果总是不尽如人意。采用KH-057后,二氧化硅含量显著降低至5.3ppm,稳定达到了排放要求。不少废水站负......
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